大型燃煤電廠袋式除塵器濾袋布袋破損原因總結(jié)(二)
燃煤鍋爐除塵器改造,電廠除塵用濾袋_換,除塵器布袋濾袋前一章我們總結(jié)了大型燃煤電廠袋式除塵器濾袋布袋物理性破損原因,本章總結(jié)除塵器濾袋布袋化學(xué)破損原因。
燃煤電廠濾料破損的di二類原因是化學(xué)致因。化學(xué)致因是煙氣中的化學(xué)成分對濾料纖維產(chǎn)生腐蝕、水解、氧化等作用,使濾料纖維產(chǎn)生化學(xué)變化,而導(dǎo)致濾料(袋)破損?;瘜W(xué)致因是燃煤電廠濾料破損失效的重要方面。燃煤電廠煙氣中含有SOx、NOx、O2等,同時還含有溫度相當(dāng)高的水蒸氣,在這些物質(zhì)的作用下,濾料纖維不可避免會發(fā)生這種或那種的化學(xué)反應(yīng)。當(dāng)然。反應(yīng)的強度視煙氣中所含物質(zhì)的種類、溫度及濕度的狀況而異,這些反應(yīng)會對濾料纖維造成強烈破壞,促使或加速濾料的老化,甚至導(dǎo)致濾料早期破損.
實踐表明,在對煙氣溫度條件監(jiān)控得當(dāng)?shù)那闆r下,濾料的老化速度是比較慢的,不僅可滿足一個大修周期即30000小時的要求,甚至可以_過該限定值很多。國內(nèi)多個機組濾袋運行時間達到5年以上,即可說明此問題。也_是說,在各種條件管控得當(dāng)時,濾料本身老化速度是_可以滿足燃煤電廠除塵的經(jīng)濟性要求。
早年,袋除塵器進入大型電廠之初,燃煤電廠除塵器濾袋由化學(xué)致因,發(fā)生早期破損的情況多有發(fā)生。這主要是作為新生事物,無論是設(shè)計部門與電廠方、除塵器制造方、還是濾料(袋)生產(chǎn)廠,都處于探索階段。通過多年的摸索,無論是設(shè)計部門及電廠方,還是除塵器制造方及濾袋生產(chǎn)方都已積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗,基本上對在_各不同地區(qū)、不同煤種、不同鍋爐形式及不同排放要求等基本環(huán)境及技術(shù)要求,_如何設(shè)計、選用、制造相適用的過濾材料,及如何使用、管理,都有了較豐富、充分的認識和理解。從除塵系統(tǒng)的設(shè)計、制造、安裝及運行管理,到濾料設(shè)計、制造、選用、檢測都積累了_經(jīng)驗,從而使得濾袋早期破損情況發(fā)生的情況大大減少。但是對燃煤電廠袋除塵器因化學(xué)致因使濾袋老化及破損的進一步認識和相應(yīng)對策的提出和實施仍是今后一段長時間的重要課題。
某燃煤熱電廠袋除塵器2013年3月開始運行,2014年1月發(fā)現(xiàn)大面積漏袋。東北大學(xué)濾料檢測中心通過對現(xiàn)場觀察、測試,并對現(xiàn)場采樣的濾袋進行實驗室測試,經(jīng)一系列工作后,發(fā)現(xiàn)濾袋損壞主要是煙氣腐蝕所致。濾袋強力測試如下表:
根據(jù)表中數(shù)據(jù)可知,無論經(jīng)向還是緯向,其斷裂強力基本喪失殆盡,緯向斷裂伸長率大幅度降低,這表明濾料纖維的分子結(jié)構(gòu)已經(jīng)變化。
濾袋測試顯示PH值為5.64,呈較強的酸性,對除塵器煙氣進行測試,煙氣中硫氧化物含量達1247mg/m3。進一步了解到該除塵器運行初期進風(fēng)溫度波動較大,有時溫度低到80~90℃。也_是說有時在遠低于酸露點的溫度下工作,所以濾袋受到了強烈的酸腐蝕作用,使得強力迅速降低,或者說濾料在酸露點上、下反復(fù)穿梭,往往進一步加快了濾料破損的過程,見照片。
根據(jù)對國內(nèi)多臺袋除塵器的技術(shù)診斷,發(fā)現(xiàn)濾袋出現(xiàn)早期失效問題,特別是破損問題,往往不是單一原因,常常是多種問題并存。